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控温高低温循环器故障现象分析

 更新时间:2018-05-18 点击量:2179
控温高低温循环器对些故障方法现象进行分析
1)试验箱能过制冷,说明外部因素冷却水的问题可以排除。
 
2)由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在试验箱运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
 
3)电气系统没有问题,继续检查制冷系统。先检查两组制冷机组的低温压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低,这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏,系统漏氟。
 
4)未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。为主机组,另为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降设定值附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。此,已确认生产故障的原因是主机组的低温机组的制冷剂R23泄漏。
 
5)对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。
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